《山东冶金》 2005年第1期
带式烧结机台车锯齿现象分析及改进措施 董书岐,李传收,谷 华,张子元,亓荣才 摘 要:链轮齿板的曲线形状是造成台车锯齿现象的根本原因,锯齿现象的存在,造成了台车端部不均匀磨损、台车使用寿命降低、烧结机漏风率及负荷增大等多种危害。采取改造传统齿板形状等措施对3#烧结机进行了改造,改造后台车车轮离开道轨由60mm降到了10mm以内,实际运行电流由24A降为18A,台车使用寿命延长了6个月,年效益达63万元。
Analysis of Saw-tooth Phenomenon in the Sintering Pallet and Its Reforming Measures DONG Shu-qi, LI
Chuan-shou, GU Hua, ZHANG Zi-yuan, QI Rong-cai
Abstract: The curvilinear shape of chain gear tooth plank is the basic cause of sawtooth phenomenon in the sintering pallet. The existence of the sawtooth phenomenon has caused a lot of harm such as the uneven abrasion on the end of pallet, reducing the service life of pallet, increasing the rate of air leakage and load of sintering machines. Such measures as reforming the shape of traditional chain gears are taken to improve No.3 sintering machine. After the improvement, the interval between pallet roller and the track has been reduced from 60mm to less than 10mm and the actual current has been reduced from 24A to 18A. The service life of pallet is extended by 6 months, and the profits are 63 ten thousand Yuan every year.
1 前 言 目前,国内使用的尾部摆架式烧结机,不论大小,当台车沿尾部弯道通过链轮齿板从尾部回车道出来时,都存在不同程度的台车锯齿现象,即台车后轮上抬,无法与回车道下道轨接触。锯齿高度一般在10~60mm不等。莱芜钢铁股份有限公司烧结厂(简称莱钢烧结厂)1#105m2烧结机大修扩容后台车锯齿高度在40mm以下;2#105m2机大修后台车锯齿高度为30mm左右;3#105m2烧结机台车锯齿现象较为严重,锯齿高度达60mm。 2 台车锯齿现象分析 2.1 台车锯齿现象产生的原因
烧结机头轮与尾轮的齿板节距均为501.3mm,台车的两轴中心距为510mm,两台车组合的两轴中心距为490mm。由于两块台车组合的两轴中心距与链轮节距不等,要离开链轮的台车与后续台车间隔11.3mm。随着尾部链轮的旋转,齿板角度继续改变,向上的摩擦分力方向也随之改变,向上摩擦分力继续增加。当前部台车后轮离开下部弯轨出口时,改变了角度的齿板继续将该台车后部托起,台车离开齿板的瞬间,后续台车的前部与之接触,并将其挤住无法下落。每个台车都有此过程,从而使在回车道上的台车形成锯齿现象。随着尾部弯道的变形,出口轨距变大,锯齿现象会逐渐增加。
3 台车锯齿现象的改进措施 齿板曲线形状是造成台车锯齿型的根本原因,因此决定对传统的齿板形状进行改造。使台车提前退出在齿板上最大摩擦分力段的啮合传动,由后续台车将该台车推出完成啮合传动。这样即补偿了两齿板中心距与台车组合中心距的不等,也最大限度地消除了摩擦传动分力。具体解决方法如下:
4 改造效果 2004年6月份,利用设备年修机会,对台车锯齿现象较为严重3#105m2烧结机进行改造。取得了良好的效果: |